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?電液錘的密封墊會影響機體嗎
- 2020-04-02-

電液錘的密封墊會影響機體嗎?電液錘墊片的材料結構均勻,線彈性方向一致。假設浮閥對密封墊片的沖擊力為2kN,如果在同一個零件上連續出現兩次以上的故障,應特別注意。通過理論分析和試驗,改進了故障點。這一假設沒有實質性意義。只是想知道改進后的部分對原來的部分有多大的影響。只要假設值一致,分析結果就不會受到影響。系統的額定工作壓力為12 ~ 15兆帕,然后以一定的流量從回油口回流到主控制閥,然后卸載。隨著錘桿下落速度的增加,二次閥的浮閥自動打開,當錘頭改變方向時,壓力> 15 MPa時,會出現逆流。因此,向密封墊圈的內環增加15兆帕的載荷并不重要。 僅便于分析和檢查密封墊的形狀。有兩種結構會影響它的強度。一是密封墊的厚度有點薄。二是密封槽的存在產生應力集中,也影響零件的強度。閥門處于惡劣的工作環境中,其方向和流量可以通過主控制閥的開度來控制。當電液錘桿開始下降時,浮閥位于中心線以下,關閉進油口的電液錘副閥工作環境惡劣。墊圈容易開裂、粘滯、漏油和其他故障。通過改進零件結構,提高了設備的運行可靠性。選擇系數越大越符合實際。此后,所有分析假設將保持不變,不會重復。分析結果表明,應力發生在密封圈的密封槽附近,為368.2兆帕。 根據直覺,發現二次閥墊圈破裂。從視覺上看,墊圈的破損是由于強度不足。在設備管理和維護的同時,閥套上的回油口打開。錘桿下腔內的壓力迅速釋放并迅速放回油箱,實現鍛錘的敲擊功能。故障表現為供油不足。仔細觀察墊片配件,發現密封墊片與基體不緊密配合。然后,利用該數值模擬重新確定了應力分布和安全系數。應力下的小安全系數為1.7,應力為368.194兆帕,小安全系數為0.69。裂紋首先出現在薄弱環節,然后斷裂。 根據實際斷裂情況,改進后的密封墊分析結果表明,輸入質量為0.97kg,重量為9.52N,安全系數小。79,分析應力分布顯示重量比原零件高45%,但安全系數為179,僅高6%,輸入質量為12kg,重量為14N,沖擊力為141443kN,輸出結果顯示應力為9538MPa,小安全系數為65。顯然,這不是一個理想的結果,需要重新設計。有0.5毫米的間隙,按設計圖紙制作的墊片使用后,不會再斷裂。電液錘二次閥墊片斷裂的問題與閥套的問題不同。

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